供水質(zhì)
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項(xiàng)目 |
原水 |
出廠水 |
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濁度 |
(NTU) |
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2.5 0.5 1.96
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Mn |
(mg/L) |
* *小 平均
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NH3-N |
(mg/L) |
* *小 平均
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2.0 0.4 1.0
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色度 |
(度) |
* *小 平均
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泛黑 32 40
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35 5 20
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嗅味 |
* *小 平均
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異嗅 V
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異味 III IV
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1 高錳酸鉀-粉末活性炭聯(lián)用組合工藝
生產(chǎn)規(guī)模為日供水5萬m3,由2組各2.5萬m3/d凈水處理工藝組成,為岸邊式取水方式。原水經(jīng)一泵房、靜態(tài)混合至反應(yīng)池時間較短,其后折板反應(yīng)時間為10~15min,迷宮式沉淀池停留時間為20min,快濾池采用0.8~1.2mm均質(zhì)濾料,濾層厚度70cm,濾速為8m/h,反沖洗周期為22~24h,混凝劑采用蘇州硫酸鋁廠生產(chǎn)的精制硫酸鋁。投加高錳酸鉀-粉末活性炭期間,取消預(yù)加氯。其工藝流程見圖1。
1.1 生產(chǎn)工藝流程

圖1
高錳酸鉀作為強(qiáng)氧化劑,降解有機(jī)物,抑制藻類生長,隨著投加量的增加和接觸時間的延長,效果較理想。粉末活性炭對水中的小分子有機(jī)物(分子量<3000)有很好的吸附作用,有利于凈水過程中去色、味。兩者組合同時用于常規(guī)凈水工藝流程,使之協(xié)同作用,效果更為顯著。結(jié)合南門水廠工藝狀況,經(jīng)多次實(shí)地試驗(yàn)測定,確立高錳酸鉀投加點(diǎn)為反應(yīng)池進(jìn)口處,粉末活性炭投加點(diǎn)為沉淀出水集水槽,即濾前。對此,在強(qiáng)化水質(zhì)監(jiān)測及觀察運(yùn)行參數(shù)的基礎(chǔ)上,水源投加高錳酸鉀的直接作用時間為30~35min,粉末活性炭的蓄積時間為22~24h。
1.2 高錳酸鉀、粉末活性炭的選型及投加量
(1)高錳酸鉀:選用濟(jì)南司普潤化工有限公司產(chǎn)品,含量99.3%。據(jù)水樣試驗(yàn),按反應(yīng)時間30~35min計(jì),考慮高錳酸鉀可能對后續(xù)工藝的影響,*投加量為0.25~ 0.40mg/L。
(2)粉末活性炭:就現(xiàn)有工藝而言,濾前投加粉末活性炭,可*限度降低高錳酸鉀的負(fù)面影響,消除與混凝之間的競爭,但同時導(dǎo)致粉末活性炭接觸時間偏短(現(xiàn)場測試為5~8min ),且選型不當(dāng)很 易穿透濾層。因此,依據(jù)濾料粒徑及相應(yīng)水質(zhì)狀況,選用了河南新鄉(xiāng)活性炭廠生產(chǎn)的煤質(zhì)粉末活性炭。其相應(yīng)技術(shù)指數(shù):篩目為120~150目,碘值≥800 mg/L,亞甲蘭值≥7~8,比表面積800~1200m2/g。
投加方式為濕法壓力投加,經(jīng)小樣試驗(yàn)表明,在Mn10mg/L左右時,投加量以20m g/L為宜。
1.3 投加高錳酸鉀活性炭注意事項(xiàng)
1.3.1 合理選用混凝劑由于高錳酸鉀與混凝劑投加點(diǎn)相距很 短,因此可以認(rèn)為是同時投加。據(jù)小樣試驗(yàn)表明,與聚合氯化鋁同時投加時,相應(yīng)的去色、味,混凝效果反而下降,初步分析為聚合氯化鋁被高錳酸鉀降價所致。據(jù)平行試驗(yàn)表明,用硫酸鋁混凝劑,效果相對較佳。由此認(rèn)為,兩者同時投加,選用低分子混凝劑為宜,其相應(yīng)機(jī)理有待進(jìn)一步探索。
1.3.2 取消預(yù)加氯據(jù)小樣試驗(yàn)表明,預(yù)加氯對高錳酸鉀無明顯影響,造成沉淀池出水有殘余氯存在,從而影響粉末活性炭吸附效果。再者,水源污染期間,原水常有揮發(fā)酚檢出,取消預(yù)加氯,使之不再形成嗅味更為強(qiáng)烈的氯酚。
2 運(yùn)行效果
近年來,采用河南嵩山科技有限公司的高錳酸鉀預(yù)處理與濾前粉末活性炭聯(lián)用投加工藝,期間原水水質(zhì)為:水溫18.5~28.5℃,濁度118~584NTU,色度25~45度,氨氮2.50 ~0.75mg/L,Mn10.87~5.11mg/L?;炷齽┎捎锰K州產(chǎn)精制硫酸鋁,投加量為20~35mg/L,高錳酸鉀投加量為0.25~0.40mg/L,粉末活性炭為20mg/L。對原水中有害污染物濃度的去除情況分述如下。
2.1 對氨氮的去除
如圖2所示,與常規(guī)工藝流程相比,投加高錳酸鉀后沉淀池出水氨氮去除率反而下降(9.6 %),濾后水去除率略有上升(4.2%)。兩種工藝均能保持較小的出水氨氮完全值(<0.02~0 .25mg/L)。加入高錳酸鉀后,沉淀水氨氮去除率下降,是部分分子量較大的有機(jī)物被高錳酸鉀分解為氨氮所致。

圖2 氨氮去除率

圖3 Mn去除率
2.2 對Mn的去除
如圖3所示,以硫酸鋁作混凝劑時,采用高錳酸鉀*.粉末活性炭聯(lián)用組合工藝,對Mn 去除率明顯高于常規(guī)凈水工藝。但據(jù)混凝平行試驗(yàn)表明,如采用聚合鋁作混凝劑,混凝沉淀后,Mn去除率達(dá)40%左右。
2.3 對色度的去除
如圖4所示,對色度的去除,高錳酸鉀-粉末活性炭投加工藝明顯優(yōu)于傳統(tǒng)凈水工藝。就南門水廠而言,傳統(tǒng)凈水工藝對色度的去除主要依靠混凝沉淀,而采用高錳酸鉀-粉末活性炭聯(lián)用組合工藝后,雖經(jīng)混凝沉淀色度去除率有所下降,但濾后水色度去除率突躍,據(jù)監(jiān)測主要由以下兩部分構(gòu)成:

圖4 色度去除率
(1)粉末活性炭的吸附作用:活性炭對分子量較小的有機(jī)物有良好的吸附能力,而高錳酸鉀的預(yù)處理,降解有機(jī)物使這一能力得以更大的發(fā)揮,從而提高了濾池的去色能力。
(2)是對鐵、錳的*去除,而鐵、錳是形成出水色度的主要因素之一。

圖5 鐵、錳去除率
從圖5可看出,常規(guī)的凈水工藝流程對二價錳的去除甚微。而在投加高錳酸鉀*.粉末活性炭一星期后,濾砂表面微黑,形成了錳砂接觸層,從而有效地去除了鐵、錳,使濾池的去色能力提高。同理,從圖5還可以說明,投加高錳酸鉀后,由于沉淀池二價錳上升,從而致使去色率低于常規(guī)工藝流程。經(jīng)上述處理后,出廠水色度小于10度。
2.4 對嗅味的去除
用高錳酸鉀取代預(yù)加氯后,沉淀池上異味明顯降低,以粉末活性炭吸附、濾池過濾后,出水無異味,去嗅效果良好,能確保Ⅱ級。據(jù)同期監(jiān)測資料表明,粉末活性炭對揮發(fā)酚的去除率接近*。
2.5 對濁度的去除
加入高錳酸鉀活性炭后,反應(yīng)池出口處的礬花由絮狀變?yōu)槠瑺?,泥水分離更為清晰。據(jù)同期攪拌試驗(yàn)表明,保持相同的沉淀出水濁度(3~8NTU),可節(jié)約硫酸鋁1/3。投加高錳酸鉀*.粉末活性炭后,濾池的截污能力上升了23.3%(濾池去濁率由67.6%上升為90.9%)。這說明,投入高錳酸鉀,通過氧化分解有機(jī)物,改變了膠體顆粒表面特性,從而使其更易脫穩(wěn);形成的余濁,在粉末活性炭的協(xié)同作用下,更易被濾池截留。出水濁度由1.5NTU左右降至0.8NTU左右。而濁度的降低,不僅提高了后續(xù)工藝加氯消毒效果,降低了加氯量,而且對水的色度、嗅味的去除,有機(jī)物總量的降低,均有較好作用。
2.6 對UV254的去除
原水的UV254值為0.3~0.6,加入KMnO4后,沉淀出水UV254值比常規(guī)工藝下降了27.8%,在此基礎(chǔ)上,濾前投加粉末活性炭,濾后水UV254值比常規(guī)工藝下降了26.4%,出廠水UV254<0.1。這是常規(guī)工藝所難以達(dá)到的
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